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檢修柴油機配氣機構的常見故障

設備1.94W

1.柴油機配氣機構的常見故障部位及分析

檢修柴油機配氣機構的常見故障

柴油機配氣機構的常見故障部位及分析見下表。

2.柴油機配氣機構的氣門燒蝕

柴油機氣門燒蝕故障的現象、原因和排除方法如下:當某缸氣門燒蝕後,可明顯地發現該缸的壓力降低,柴油機功率下降。柴油機工作時可聽到進氣歧管發出喔喔聲音,在消聲器外可以聽到突突聲。原因是氣門接觸面部分積碳,導致散熱不良。氣門間隙過小或沒有間隙,導致氣門關閉不嚴,在高温高壓作用下燒蝕。排除方法:清除氣門積碳,然後正確調整氣門間隙。例如康明斯B系列和C系列柴油機的氣門間隙,分別為(冷態)進氣門0.25mm和0.30mm,排氣門0.50mm~0.61mm。進行氣門間隙檢查和調整時要先對準I缸(或Ⅵ缸)爆發上止點(壓住柴油機的正時銷,緩慢轉動曲軸,當正時銷進入凸輪軸齒輪的孔中時,即為I缸的爆發上止點。若要找Ⅵ缸爆發上止點,則將曲軸旋轉360°即可),然後將所調整氣門搖臂上的調整螺栓的鎖緊螺母鬆開,旋鬆調整螺栓,在氣門尾部與搖臂間插入規定厚度的厚薄規,擰進調整螺栓,使搖臂輕輕壓住厚薄規,固定調整螺栓的位置,擰緊鎖緊螺母即可。

N系列柴油機的氣門間隙為(冷態)進氣門0.28mm,排氣門0.58mm。調整時一般與噴油器柱塞升程的調整同時進行。調整方法為:順着柴油機旋轉方向轉動曲軸,同時查看附件傳動膠帶輪上的標記(A、B、C點)與齒輪室蓋上的箭頭是否對準。若A點與箭頭對準,可調整Ⅱ缸或V缸的氣門,若Ⅱ缸的進、排氣門均處於關閉狀態,則該缸進、排氣門均可調;旋轉曲軸一圈,可調整V缸的進、排氣門。依次類推,B點對準時可調Ⅲ缸或Ⅳ缸的氣門;C點對準時可調I缸或Ⅵ缸的氣門。

3.柴油機的氣門座圈鬆脱和氣門彈簧折斷

(1)氣門座圈鬆脱。氣門座圈鬆脱故障的現象、原因和排除方法如下:柴油機工作時,從氣缸蓋處發出較大的嚓嚓的破碎聲,隨轉速變化,時大時小。嚴重時,排氣管有較大的敲鼓聲。原因是氣門座圈的材料和加工精度不合要求,與氣缸蓋配合過盈量不夠。排除方法:更換氣門座圈時,應選擇質量和尺寸符合規定的零件:安裝時,先拆掉舊座圈,然後要對座圈孔進行檢查,是否有凸起,若有,應先修平。新座圈安裝時,一定要到位。氣門裝入後,還應檢查氣門的沉降量。B系列柴油機進、排氣門的沉降量為0.99~1.52mm;C系列柴油機進氣門的沉降量為0.59~1.12mm,排氣門的沉降量為1.109~1.62mm。

(2)氣門彈簧折斷。氣門彈簧折斷故障的現象、原因和排除方法如下:柴油機工作無力,怠速轉動時,發出喀噠、喀噠的敲擊聲。在氣缸蓋處發出鐺鐺敲擊聲。原因是氣門彈簧沒有按規定工藝安裝。工作頻率較大加之交變載荷作用,共振折斷。排除方法:更換符合技術規範的氣門彈簧,並做必要的技術檢查。