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拖拉機氣制動系統常見故障分析排除

設備1.46W

拖拉機氣制動系工作的可靠性,在很大程度上取決於制動傳動機構的結構和性能,所以對制動傳動機構的要求很高。目前一些中小型拖拉機的制動傳動機構採用的是氣壓式傳動機構,即氣制動。氣制動裝置由空氣壓縮機、儲氣筒、制動閥總成、氣壓表及輸氣管路等組成。制動系統使用比較頻繁,零件磨損較大,容易出現制動失靈、制動力不足、偏剎等故障,嚴重影響行車安全。瞭解故障的現象及其原因,並掌握其排除方法,對預防和減少交通事故的發生具有重要意義。

拖拉機氣制動系統常見故障分析排除

1氣壓不足

氣壓不足會導致制動力不足。發動機長時間運轉後,氣壓也不上升;發動機熄火後,氣壓也不下降,大多為空氣壓縮機故障;發動機長時間運轉後,氣壓上升緩慢,發動機熄火後,氣壓不斷下降,説明系統存在漏氣處。其原因和排除方法有以下幾點:

(1)空氣壓縮機傳動皮帶過鬆,不能驅動氣泵正常運轉,使空壓機未能達到額定轉速1000~1400r/min,應調整傳動皮帶的張緊度。在施加30~50N時,皮帶撓度為10~20mm為宜。

(2)空氣濾清器組件作用不良,濾網被油污和灰塵堵塞,導致進氣阻力增加,壓氣量不足;進排氣閥、閥座的磨損使進排氣閥密封不嚴。清洗堵塞的濾網,或更換新件,對磨損的排氣閥和閥座,可研磨使之達到不漏氣為止。

(3)長期使用後,空氣壓縮機缸筒與活塞磨損嚴重,間隙過大,應更換新的缸筒、活塞,並將配合間隙保持在0.3mm以內。

(4)缸蓋螺栓鬆動或汽缸墊燒損而產生漏氣,通過緊固缸蓋螺栓,更換汽缸墊排除漏氣故障。

(5)安全閥關閉不嚴或失靈,檢查或更換安全閥。

2制動失靈

制動失靈原因和排除方法有以下幾點:

(1)氣壓不足,無法實現理想的制動效果。排除方法按上述1中的方法排除。

(2)踏板自由行程過大造成制動閥上下腔閥門開度不夠,要調整制動器踏板自由行程在標準範圍內;控制閥膜破裂、氣室膜片損壞,須更換新膜片;控制閥、排氣閥密封不嚴漏氣或出氣管接頭漏氣,導致踩下制動踏板時制動閥漏氣,應研磨閥座,或更換排氣閥;制動閥進氣閥門漏氣或進氣管接頭漏氣,導致制動踏板放鬆時制動閥漏氣,連接管破裂或接頭鬆動,更換連接管,擰緊接頭。

(3)制動蹄片與制動鼓間隙不正確,可通過調節臂進行調整,使其間隙在0.2~0.6mm;蹄片有油污和泥水,應清洗蹄片和制動鼓並擦拭乾淨;制動鼓與制動蹄片接觸面過小,應研磨製動蹄片,使接觸面積達到70%以上;制動凸輪軸在架上鏽死,拆下凸輪軸用柴油清洗乾淨。

3偏剎

偏剎是指制動時同軸左右兩車輪制動效果不一樣,從而使拖拉機在制動時發生偏斜,緊急制動時車輛出現扎頭或甩尾現象,即一側制動失靈。其原因和排除方法有以下幾點:

(1)左右車輪制動器操縱力不一致。個別制動氣室膜片破裂、老化,氣室彈簧疲勞或折斷,應更換不合格的膜片、彈簧;個別氣缸推杆卡死,用柴油清洗乾淨即可;個別制動氣室連接軟管腐蝕、老化、堵塞、破裂、通氣不暢或接頭漏氣,更換損壞件;制動凸輪軸鏽死,用柴油清洗;制動鼓凸輪軸鏽死,用柴油清洗或更換。

(2)左右車輪制動器制動力不一致。左右輪制動摩擦片與制動鼓間隙大小不等,接觸不一,應校正使之統一;個別制動鼓磨損失圓,有溝痕,有修復價值時,進行修復繼續使用,磨損嚴重,溝痕較深,無修復價值時,更換新品;個別輪的制動摩擦片有污垢,應清除乾淨。

4制動踏板不回位

制動不回位原因和排除方法有以下幾點:

(1)氣閥槓桿沒有自由行程,調整至正常間隙2~8mm;制動器推杆變形卡死,進行校正、清洗;制動凸輪有油污,應清洗二於淨。

(2)制動蹄片回位彈簧過軟或拆斷,更換彈簧;制動蹄片與制動鼓間隙過小,調整至標準間隙0.2~0.6mm;制動閥、進氣閥橡膠損壞,更換新品;摩擦片接觸不良,通過調整制動偏心軸及制動凸輪,使摩擦片接觸面積達到標準要求;制動片鉚釘露出,應重新鉚合摩擦片;制動鼓失圓,在車牀上修正或更換新件。

(3)冬季制動室內有水凍結擠住膜片,作業結束保養時,放出貯氣筒內的空氣。

5儲氣壓力過高

儲氣壓力過高,雖不致於影響車輛的制動性能。但卻加速了氣泵的磨損和管路的損壞。氣泵工作時,氣體進人儲氣筒後,由於儲氣筒內的限定壓力過高,從而增加了氣泵的工作負荷,加速了有關零件的磨損。同時由於儲氣筒的進、出氣管承受不住高壓的作用,也極易造成損壞。儲氣壓力過高的原因為:

(1)調壓閥調整壓力太大或調壓彈簧卡死,使儲氣筒內的氣壓不能克服彈簧的彈力而打開球閥與大氣相通,因此造成壓力過高。

(2)氣壓表失靈,錶針反映不出正確的讀數,也會誤認為氣壓過高。

發現上述故障後,應首先連續地踏制動踏板,通過制動閥的排氣情況來檢查氣壓表的工作性能,如錶針指數在大量排氣的情況下迅速下降,表明氣壓表正常,這樣只需對調壓閥進行調整。